扬子石化智能密闭除焦系统投入运行

        本报讯 记者陶 炎 通讯员周晓琪报道:6月2日,满载焦炭的首批列车离开扬子石化焦化装车区。与此同时,密闭仓内的石油焦正源源不断地送往装车区,等待第二批装车。这标志着扬子石化2号焦化装置完成检修,同时智能密闭除焦、输送及存储成套技术应用成功,从源头上改善生产操作环境,降低劳动强度和作业风险,提高安全清洁生产水平。

        扬子石化利用2号焦化装置停车检修的契机,协同多方力量,经过80多天努力,实现智能密闭除焦系统高标准中交。该系统使焦炭从生产、储存到装车环节均在相对封闭的环境下进行,解决装置生产和焦炭运输过程散发异味、粉尘污染等难题。同时,可借助多种传感监测设备,实现自动化除焦,避免操作人员误判造成的损耗,进一步降低操作人员劳动强度和安全风险。以往,员工须在除焦时爬到58米高的焦炭塔上,如今在操作室通过远程监控就能及时、准确地了解除焦情况。

        由于首次采用该技术,装置员工在生产准备过程中成立攻坚组,推动解决急难险重问题,从严抓好“三查四定”、设备验收、调试投运等工作。由经验丰富的党员对近年入职员工进行培训,为装置开车储备技术力量。截至目前,智能密闭除焦系统运行平稳,为装置安全、环保、高效运行创造有利条件。

信息来源:中国石化报
2021-06-11