小技改解决蒸汽采样难题
张元旺 刘明壮
近日,沧州炼化炼油二部对制氢装置汽轮机中压蒸汽采样冷却器实施改造,解决了长期以来采样难等问题,为装置稳定运行提供高质量化验分析数据。
循环氢压缩机由汽轮机通过3.5兆帕中压蒸汽带动,在实际运行过程中,蒸汽中钠离子和硅离子含量过高容易结盐,会频繁出现堵塞汽轮机叶轮通道的现象,影响正常生产。针对这一问题,炼油二部加强中压蒸汽质量检测。
采样时需将中压蒸汽进行冷却,经过研究,他们在汽轮机蒸汽入口缓冲罐上,接出一根仪表管线,放入临时水箱进行冷却。然而,该冷却器运行一段时间后,水温上升,导致冷却效果不理想。要想保证冷却效果,必须不断补水,但这会使操作变得烦琐,且影响采样质量。
为解决上述问题,他们再次改造,利用闲置机泵的机封冷却器作为汽轮机蒸汽采样冷却器,并接入循环水,采样口中压蒸汽冷却效果得到保障,彻底解决了采样难、样品质量不高造成的分析数据不准确等问题。同时合理利用相关旧设备,节约成本7000余元。
信息来源:中国石化报
2022-02-24